600MW汽輪機(jī)循環(huán)水旋轉(zhuǎn)式二次濾網(wǎng)主傳動(dòng)軸密封的技術(shù)改造
針對(duì)某發(fā)電廠3號(hào)機(jī)組600MW汽輪機(jī)循環(huán)水系統(tǒng)中旋轉(zhuǎn)式二次濾網(wǎng)的主傳動(dòng)軸密封泄漏問題進(jìn)行研究分
析和探討。提出簡(jiǎn)潔明了、確切可行的技術(shù)改造方案,達(dá)到了要求改造的目的。
某發(fā)電廠3號(hào)機(jī)組是國(guó)產(chǎn)600MW亞臨界中間再熱四缸
四排汽冷凝式機(jī)組。在循環(huán)水系統(tǒng)中,冷卻水進(jìn)人凝汽器之
前的兩個(gè)進(jìn)水管口,都各設(shè)置一套旋轉(zhuǎn)網(wǎng)芯的二次濾網(wǎng),其
型號(hào)為XFLN2200,公稱通徑φ2200mm。
1、存在的問題
該機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)配置的兩套旋轉(zhuǎn)式二次濾網(wǎng),自1997年投.
人使用以來(lái),始終存在問題,雖經(jīng)多次治理和改造,因?yàn)闆]治
到根源,收效都不大。
(1)運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)網(wǎng)芯卡澀現(xiàn)象。該旋轉(zhuǎn)式二次濾網(wǎng)是自動(dòng)
反沖洗式的,濾網(wǎng)芯靠小齒輪帶大齒輪旋轉(zhuǎn),而大,小齒輪都
直接浸泡在循環(huán)水中,使隨水而來(lái)的污垢雜物沉積到齒間,
造成齒輪咬合問隙越來(lái)越小,產(chǎn)生卡澀現(xiàn)象,必須停機(jī)進(jìn)行
處理。
(2)主傳動(dòng)軸的密封,原設(shè)計(jì)為骨架密封(如圖1所
示)。這種結(jié)構(gòu)型式,設(shè)計(jì)者忽略了在污垢雜物較多的水中
使用磨損特別快的因素,造成循環(huán)水泄漏而且越漏越嚴(yán)重又
無(wú)從處理的局面,只能等停機(jī)后處理。電廠每次大小修都要
更換骨架密封,但是換好后投運(yùn)不到一個(gè)月又出現(xiàn)密封泄
漏,還不可能立即停機(jī)來(lái)更換,只得等下一次機(jī)組停機(jī),把循
環(huán)水系統(tǒng)內(nèi)的水徹底放盡才能更換新密封,因此機(jī)組每次停
機(jī),都要求循環(huán)水系統(tǒng)放盡水,單就因?yàn)楦鼡Q密封件就白白
地浪費(fèi)了大量的水資源。
圖1傳動(dòng)軸原設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)圖
1-端蓋;2-傳動(dòng)軸;3-軸承;4-骨架密封;5-花鍵套
2、造成的后果
主傳動(dòng)軸密封泄漏,使二次濾網(wǎng)不能正常工作,二次濾
網(wǎng)就不能對(duì)循環(huán)水進(jìn)行排污過濾,循環(huán)水的水質(zhì)立即下降,
污垢雜物任意進(jìn)入凝汽器內(nèi),致使冷卻用銅管結(jié)垢或被堵
塞。特別在夏季空氣溫度較高的情況下,凝汽器的真空下
降,就影響機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。尤其當(dāng)該處嚴(yán)重泄漏到機(jī)組非
正常停機(jī)時(shí),就嚴(yán)重影響機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。
3、解決方法
(1)對(duì)于運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)的卡澀現(xiàn)象,采用在循環(huán)水管
路的進(jìn)水管路中增設(shè)掛污刺的方法,可使隨水流進(jìn)來(lái)的廢舊
塑料袋等纖維狀雜物,盡量少地進(jìn)人循環(huán)水中(掛污刺好
設(shè)置在循環(huán)水泵的進(jìn)水管口之前),保證軟雜物進(jìn)不到二次
濾網(wǎng)的腔內(nèi)。再是在大小齒輪嚙合的適當(dāng)位置,做一個(gè)擋污
盒,盡量減少污垢物進(jìn)人;還要在每年的大小修期間,徹底地
清理二次濾網(wǎng)內(nèi)部并更換軸承。這就基本解決了由于污垢
雜物使齒輪咬合過緊、濾網(wǎng)芯運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)的卡澀現(xiàn)象。
(2)主傳動(dòng)軸密封的改造
本膠球清洗裝置的密封,原設(shè)計(jì)人員未考慮到在污垢雜物較多的
水中常年不停地旋轉(zhuǎn)其磨損是很嚴(yán)重的,而且是要經(jīng)常更換
新密封件的這么一個(gè)現(xiàn)實(shí)情況,為此對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行技術(shù)改造
如下:
(a)把整個(gè)裝置往長(zhǎng)度方向伸長(zhǎng),取消原骨架密封,采用
盤根座和盤根壓蓋密封結(jié)構(gòu)形式,如圖2所示;
(b)不改變?cè)O(shè)計(jì)安裝用螺孔的位置,軸承的規(guī)格型號(hào)
和位置也不變,端蓋(件1)相應(yīng)加長(zhǎng),原骨架密封腔改造成
為盤根腔;
(c)新設(shè)計(jì)盤根壓蓋(件4);
(d)增加聚四氟乙烯盤根(件3);
(e)加長(zhǎng)原設(shè)計(jì)的主傳動(dòng)軸(件2)。
圖2傳動(dòng)軸改造后結(jié)構(gòu)圖
1-端蓋;2-傳動(dòng)軸;3-盤根;4-盤根壓蓋;
5-雙頭螺柱;6一螺母;7一墊圈
4、效果
膠球清洗改造方案確定之后,只新做3個(gè)件就達(dá)到了技術(shù)改造的
目的,給電廠減少了每年至少5次更換密封件的工作量;還
節(jié)省了大量的水資源,減少不必要的停機(jī)次數(shù),還節(jié)省下更.
換兩套二次濾網(wǎng)近200萬(wàn)元的費(fèi)用,更重要的是,可避免因
為密封泄漏嚴(yán)重,導(dǎo)致機(jī)組非正常停機(jī)所造成的無(wú)法估量的
經(jīng)濟(jì)損失。
此技術(shù)改造方案實(shí)施后,經(jīng)過一年半的實(shí)際運(yùn)行,沒有
出現(xiàn)過一次主傳動(dòng)軸密封泄漏的現(xiàn)象,濾網(wǎng)的運(yùn)行也無(wú)卡澀
現(xiàn)象發(fā)生,整個(gè)夏天沒有發(fā)生過冷凝器結(jié)垢和冷凝管堵塞事
故。
5、技術(shù)改造的再完善
本膠球清洗裝置經(jīng)過這次改造后,其軸承和原設(shè)計(jì)的一樣浸沒在
循環(huán)水當(dāng)中,污垢雜物仍可聚到軸承內(nèi)外環(huán)和鋼珠的隔離單
縫隙之間,軸承在沒有潤(rùn)滑的條件下常年運(yùn)轉(zhuǎn),對(duì)軸承的使
用壽命和維護(hù)保養(yǎng)都極為不利。作者認(rèn)為,在端蓋的軸承腔
外側(cè)設(shè)計(jì)制做一個(gè)很簡(jiǎn)單的機(jī)械密封裝置,如圖3所示,使
軸承工作在能保護(hù)和潤(rùn)滑軸承的油腔之中.這項(xiàng)技術(shù)改造就
更完善了。改造之后,可減少大修時(shí)更換軸承和更換盤根的
工作量。
圖3傳動(dòng)軸改造再完善方案圖
1一端蓋;2一機(jī)械密封;3-軸;4一盤根;5-盤根壓蓋;
6-雙頭螺柱;7一螺母;8-墊圈
所有電廠使用的二次濾網(wǎng),無(wú)論是何種型式,只要不是
破損和腐蝕到失去基本的機(jī)械強(qiáng)度之外,采用正確的方案進(jìn)
行技術(shù)改造,都能恢復(fù)其使用性能,繼續(xù)使用。
電廠通過循環(huán)冷卻水取水方式改造,降低了凝汽器.
冷卻水入口溫度,其經(jīng)濟(jì)收益包括熱耗率降低的節(jié)煤效益和
循環(huán)冷卻水流量減小的節(jié)電效益兩部分。
改由原來(lái)從膠州灣淺海區(qū)表層取水為從較遠(yuǎn)海域深層取水,循環(huán)水溫度降低約2.3C,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性改善后的年收益
為:一期工程2臺(tái)機(jī)組合計(jì)102.77萬(wàn)元人民幣;二期工程2
臺(tái)機(jī)組合計(jì)162.36萬(wàn)元人民幣;三期及四期工程單機(jī)297.64
萬(wàn)元人民幣。全廠年經(jīng)濟(jì)性總收益為1158.07萬(wàn)元,其中節(jié)
煤收益1039.82萬(wàn)元,節(jié)電收益118.24萬(wàn)元。
該方案實(shí)施后總體經(jīng)濟(jì)效益顯著,對(duì)沿海地區(qū)電廠建設(shè)
具有示范作用和指導(dǎo)意義。