膠球清洗裝置系統(tǒng)改造目的及前后機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性對(duì)比分析?
膠球清洗裝置系統(tǒng)改造目的及前后機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性對(duì)比分析?針對(duì)華電有限公司#1機(jī)凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng),因安裝時(shí)間過長(zhǎng),設(shè)備技術(shù)久遠(yuǎn),運(yùn)行效率低、收球率低的問題,提出了對(duì)膠球清洗裝置系統(tǒng)全面改造,更換為全自動(dòng)在線膠球清洗裝置的建議,經(jīng)過改造前后對(duì)比分析,系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間、收球率大幅提高,凝汽器鈦管清洗效果得到提升,提高了機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性。
在現(xiàn)代大型電站凝汽式汽輪機(jī)組的熱力循環(huán)中,凝汽設(shè)備起著冷源的作用,其主要任務(wù)是將汽輪機(jī)排汽凝結(jié)成水并在汽輪機(jī)排汽口建立與維持一定的真空度。凝汽器內(nèi)冷卻水管的干凈程度直接影響凝汽器的凝結(jié)效率。在機(jī)組運(yùn)行過程中,凝汽器常用投膠球清洗裝置來實(shí)現(xiàn)冷卻管干凈的目的,在停機(jī)狀態(tài)下,則可以采用機(jī)械或化學(xué)方式清洗,使凝汽器冷卻水管保持清潔。凝汽器結(jié)垢形成的熱阻與清洗成周期性變化。一般大型發(fā)電廠都安裝凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng),在線膠球清洗裝置系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和原理比較簡(jiǎn)單,但整套膠球清洗裝置系統(tǒng)在運(yùn)行中往往很難達(dá)到預(yù)期的效果,F(xiàn)在大型火力發(fā)電廠汽輪機(jī)凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)。
采用的收球網(wǎng)結(jié)構(gòu)形式多種多樣,在實(shí)際運(yùn)行使用過程中,可靠性大多數(shù)都不理想。公司#1機(jī)組是1995年投產(chǎn)的上汽300MW燃煤發(fā)電機(jī)機(jī)組,剛投入使用時(shí)。收球率較高,但運(yùn)行一段時(shí)間之后可靠性越來越差,經(jīng)常收集不到膠球或收集膠球的數(shù)量很少,造成凝汽器端差較大,每運(yùn)行一段時(shí)間都要停機(jī)打開凝汽器人孔進(jìn)行機(jī)械或化學(xué)方式清洗。這就造成主要兩方面的損失:
一方面凝汽器得不到理想的清洗效果,使得凝汽器的冷卻效率降低,抬高了汽輪機(jī)的排氣壓力,降低汽輪機(jī)的效率、輸出功率及運(yùn)行的安全性;
另一方面循環(huán)回收的膠球數(shù)量少或沒有,使得膠球流失,造成經(jīng)濟(jì)損失。因此對(duì)膠球清洗裝置系統(tǒng)進(jìn)行全面改造,更換為全自動(dòng)在線膠球清洗裝置。
為了保持凝汽器銅管有較高的清潔系數(shù),減輕銅管的結(jié)垢,提高傳熱效率,保證凝汽器真空度,原#1機(jī)組凝汽器兩側(cè)的循環(huán)水進(jìn)、出水管各裝設(shè)了一套膠球清洗裝置系統(tǒng)。該系統(tǒng)是由裝球室、膠球泵、收球網(wǎng)、管道及相關(guān)閥組成的獨(dú)立系統(tǒng),(工作原理如圖2所示)。
該膠球清洗裝置系統(tǒng)所配備主要設(shè)備型號(hào)、參數(shù)及運(yùn)行狀況:
(1)膠球泵型號(hào):125SS-12。
(2)裝球室型號(hào):2QS一300一II型(包括電動(dòng)裝置);容量:φ25膠球200只。
(3)收球網(wǎng)型號(hào):SF-1800型(包括電動(dòng)裝置)收球網(wǎng)形式為活動(dòng)型柵格式,收球網(wǎng)收球網(wǎng)安裝形式:立式;收球網(wǎng)膠球出球口管徑φ108X4。
(4)膠球:中硬膠球直徑:φ25mm。
1.2現(xiàn)狀分析
發(fā)電公司凝汽器冷卻水為膠州灣海水,冬天海水中雜物較少,夏天是海洋生物繁殖的季節(jié),海水中含海虹等海洋生物較多。原膠球清洗系統(tǒng)設(shè)計(jì)理念陳舊,由于原設(shè)計(jì)的膠球清洗裝置技術(shù)較為久遠(yuǎn)且改進(jìn)方式欠佳,膠球系統(tǒng)在投用的初收球率為95%,使用一段時(shí)間以后收球率逐漸下降,收球率低,膠球清洗裝置系統(tǒng)沒有達(dá)到預(yù)期的目標(biāo),加上收球網(wǎng)經(jīng)常損壞收不到膠球,缺陷要待停機(jī)才能處理,這段時(shí)間不能進(jìn)行投膠球清。其功能的缺陷,無法帶來預(yù)期的清洗效果。導(dǎo)致凝汽器真空度很低,嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。造成膠球清洗裝置系統(tǒng)故障率高、收球率低的原因有以下幾點(diǎn)。
1)收球網(wǎng)的結(jié)構(gòu)問題:
膠球清洗裝置系統(tǒng)清洗效果主要取決于收球網(wǎng)工作的可靠性,公司#1機(jī)采用的收球網(wǎng)為目前國(guó)內(nèi)普遍采用的“活動(dòng)型柵格收球網(wǎng)”(如圖
3)。根據(jù)膠球系統(tǒng)狀況分析,膠球清洗裝置系統(tǒng)的主要問題也是收球網(wǎng)性能不穩(wěn)定從而導(dǎo)致的膠球泄漏,達(dá)不到清洗效果。此種結(jié)構(gòu)收球網(wǎng)收球率低的主要原因是:
a、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和受力不合理。采用“V”或是“入”字形網(wǎng)板結(jié)構(gòu)的收球網(wǎng),網(wǎng)板在一根軸處劃分為上、下兩段。收球時(shí),一端邊緣接觸互為“靠山”,另一端是個(gè)自由端的懸臂梁,這個(gè)軸既是網(wǎng)板的承重軸又是帶動(dòng)網(wǎng)板旋轉(zhuǎn)的傳動(dòng)軸,并與外面?zhèn)鲃?dòng)機(jī)構(gòu)相連,轉(zhuǎn)軸的旋轉(zhuǎn)力矩難于保證柵格網(wǎng)板與簡(jiǎn)體之間有足夠的密合力。這個(gè)懸臂梁在流速1.7-2M/S的水流中,網(wǎng)板的實(shí)體面積在水流的作用力下,由于其剛性差,很容易產(chǎn)生彈性變形而彎曲,使下端橢圓形邊緣與簡(jiǎn)體內(nèi)壁的間隙增大,造成逃球。另外.一個(gè)原因是由于轉(zhuǎn)動(dòng)軸長(zhǎng)期浸泡在水中,摩擦處的表面就會(huì)逐漸生銹,柵板轉(zhuǎn)動(dòng)的阻力相應(yīng)地逐漸增大,電動(dòng)推桿的動(dòng)作只是在形式.上把柵板推合了,實(shí)質(zhì)上柵板和柵板之間或是柵板和外殼之間仍舊有膠球可穿過的縫隙,水流就會(huì)和膠球一起穿過此縫隙,把膠球帶到回水管路當(dāng)中,造成膠球丟失。這是目前諸多收球網(wǎng)網(wǎng)板出現(xiàn)的共性問題。當(dāng)停機(jī)無水時(shí),網(wǎng)板又恢復(fù)正常,間隙并無明顯變化,這正是誤認(rèn)為收球網(wǎng)沒有問題的原因。這也就是收球率不達(dá)標(biāo)一個(gè)重要原因。
圖3
b、收球網(wǎng)網(wǎng)板為穿片式,它是由許多鉆了孔的不銹鋼片和分隔間距的空距套管用長(zhǎng)桿螺絲貫穿緊固組成?此朴幸欢◤(qiáng)度的不銹鋼片,因鉆孔而大部分截面積被削弱,加之長(zhǎng)螺絲桿與孔之間存在一定的間隙,就形成了許多容易使網(wǎng)板活動(dòng)變形的“鉸接點(diǎn)”,故而這種網(wǎng)板的強(qiáng)度和剛性均較差。由于收球網(wǎng)的結(jié)構(gòu)不當(dāng),會(huì)使換熱器產(chǎn)生比較大的水阻,并造成膠球磨損和丟失問題十分嚴(yán)重。
膠球泵及膠球清洗裝置管路設(shè)計(jì)問題原膠球泵發(fā)射膠球動(dòng)力低,發(fā)射數(shù)量少。通常泵送膠球的揚(yáng)程應(yīng)比凝汽器循環(huán)水入口管的靜壓高出5m較為穩(wěn)妥。#1機(jī)現(xiàn)有膠球泵的銘牌揚(yáng)程標(biāo)明是18m,對(duì)于膠球的發(fā)射效果較弱。膠球管路較細(xì),為DN100,每次只能發(fā)射200只膠球。并且原設(shè)計(jì)的膠球流過膠球泵發(fā)射,膠球泵葉輪對(duì)膠球有磨損,膠球直徑變小,從而更加降低清洗效果。
運(yùn)行方式的問題:原設(shè)備投入率低,不能24小時(shí)不間斷進(jìn)行設(shè)備清洗,且由于流體力學(xué)原理,使之不能100%清洗到每一根換熱管路,其清潔率僅為70-90%;這種方法的節(jié)能效率,一般只能達(dá)到4-6%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到預(yù)期和理想的投資收益。
3改造方案現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施
3.1全自動(dòng)在線膠球清洗裝置簡(jiǎn)介全自動(dòng)在線膠球清洗裝置由裝球室,氣動(dòng)和手動(dòng)蝶閥,膠球泵,收球網(wǎng),相應(yīng)的管道和控制柜組成。膠球清洗裝置系統(tǒng)設(shè)計(jì)有2臺(tái)收球網(wǎng),分別安裝于凝汽器A、B側(cè)排水管道上;新膠球系統(tǒng)公用1套膠球發(fā)射&收集裝置,通過控制系統(tǒng)不同閥門的開關(guān),可分別實(shí)現(xiàn)對(duì)凝汽器A、B側(cè)鈦管的清洗。通過邏輯程序可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷對(duì)凝汽器投球清洗。裝球室與膠球泵集成站式,安裝方便。以下是膠球清洗裝置系統(tǒng)原埋圖。
3.2膠球清洗裝置系統(tǒng)改造實(shí)施方案
針對(duì)原膠球清洗裝置系統(tǒng)的缺點(diǎn),新膠球清洗裝置系統(tǒng)進(jìn)行了如下改造:
(1)、收球網(wǎng)改造
針對(duì)收球網(wǎng)上述問題,選用封閉式收球網(wǎng),直徑比管路略大的小球在穿過,并清潔管道后,將在凝汽器后端出口處被收球網(wǎng)100%捕捉,100%杜絕球體丟失及隱形危險(xiǎn)存在的可能,收球網(wǎng)上下兩路管道收球,可保持水流的平衡,可大可能的保證收球率,從而提高凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)的清洗效果。針對(duì)循環(huán)冷卻水為海水,氯根含量較高的情況,所有收球網(wǎng)的網(wǎng)板材料選用316L不銹鋼。
(2)、膠球發(fā)射和收集裝置采用集成站式安裝,包括膠球泵、膠球捕.獲器氣動(dòng)閥門和部分膠球管路。采用揚(yáng)程為20m的膠球泵,提高膠球發(fā)射能力,將膠球清洗管路由DN100改造為DN200,并內(nèi)部襯塑,防海水腐蝕。管路走向進(jìn)行優(yōu)化,減少彎頭數(shù)量,降低水阻。可提高一次發(fā)射膠球數(shù)量到3000個(gè)。設(shè)計(jì)膠球收集器,捕捉后的小球?qū)⒈蝗克突厥占鲀?nèi),在這里球體表面殘留的清洗下來的極少量污垢被洗去并排走。此時(shí)干凈的小球.被留在收集器內(nèi),等待下一次注射和清洗。收集器是膠球發(fā)射的起點(diǎn)和回收的終點(diǎn),膠球不通過膠球泵,膠球泵葉輪對(duì)膠球沒有磨損,從而提高清洗效果。
(3)運(yùn)行方式的改變,全自動(dòng)在線膠球清洗裝置,通過邏輯程序可實(shí)現(xiàn)一年四季每天24小時(shí)不間斷對(duì)凝汽器投球清洗。大大提高膠球清洗系統(tǒng)的投入率。
圖7為膠球清洗裝置系統(tǒng)改造后總裝圖
4改造后效果對(duì)比按照以上方案對(duì)凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)進(jìn)行了改造,運(yùn)行兩個(gè)多月后,對(duì)收球率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì):
備注:
1、試驗(yàn)前一天先將收球網(wǎng)板打開,排除系統(tǒng)內(nèi)積球;
2、連續(xù)試驗(yàn)時(shí)間3天,試驗(yàn)期間收球網(wǎng)板不再打開;
3、收球率的計(jì)算按1小時(shí)后的收球率,24小后的收球率分別統(tǒng)計(jì)1小時(shí)后的收球率ε1=(1小時(shí)后的收球數(shù)+600)%;24小時(shí)后的收球率ε24=((1小時(shí)后的收球數(shù)+24小時(shí)后的收球數(shù))+600)%;由表可得,總的收球率是98.8%,旋擺自鎖式收球網(wǎng)在收球方面能夠達(dá)到優(yōu)秀的標(biāo)準(zhǔn);但是投球后一天的收球率都不高。膠球在凝汽器管道里面滯留的時(shí)間比較長(zhǎng),說明管道布置和凝汽器水室還存在渦流現(xiàn)象使膠球積留在管道或凝汽器水室中。經(jīng)過這次對(duì)凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)設(shè)備存在運(yùn)行效率低、收球率低的問題進(jìn)行全面的分析,提出了對(duì)膠球清洗裝置系統(tǒng)全面改造,更換為全自動(dòng)在線膠球清洗裝置,使機(jī)組系統(tǒng)在改造后凝汽器的真空度有明顯的好轉(zhuǎn),達(dá)到了預(yù)期的效果。結(jié)果表明密切跟蹤設(shè)備運(yùn)行狀況和深入分析設(shè)備缺陷,選擇合理的改造方案是取得本次改造成功的關(guān)鍵。下一步我們將在機(jī)組改造試驗(yàn)的基礎(chǔ).上對(duì)改造后的凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)做進(jìn)一步的跟蹤分析,發(fā)現(xiàn)存在的問題,制定改進(jìn)對(duì)策,進(jìn)一步提高凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性,提高機(jī)組的熱效率以及設(shè)備的經(jīng)濟(jì)性、安全性,降低發(fā)電成本。